制药厂污水处理工艺
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某制药厂污水处理工程主要生产SMZ、格列吡嗪、二甲双胍盐盐酸、氯氮平等产品,生产排放的污水中主要含醋酸、醋酸钙、丙酮、醇胺类和酯类有机物等。1986年建成1座污水处理站,由于产品品种和产量的变化,加之污水处理站长期未正常运转,许多设备已不能适应要求,因此需对处理站进行改造,以使出水不质达标排放。
制药污水处理工程工艺流程
制药厂污水处理工程根据污水现状对原处理工艺进行了以下改进。
原高浓度生产污水无预处理设施,本工程采用混凝沉淀预处理;在原污水集水池内增加pH计在线检测,保证后续混凝沉淀处理的正常运行;在集水池和调节池内铺设曝气管,防止杂质沉淀,同时均匀水质;将兼氧池改作水解酸化池,高负荷曝气池改作高负荷接触氧化池,低负荷曝气池改作低负荷接触氧化池,原有高负荷沉淀池也改作低负荷接触氧化池;调整接触氧化池的进水和布气设施,增加水解和接触氧化效果;低负荷沉淀池改作沉淀池和气浮池,兼具沉淀和气浮作用,相当于增加了三级处理,保证出水的达标排放。
在充分利用已有构筑物和设备的基础上,生产污水经格栅去除杂质后,首先通过隔油池除油,然后在污水集水池内调节pH值,此过程由pH计控制,中和后污水由泵提升到预沉调节池,混凝剂通过管道混合器加入。经测定,该步骤可以去除30%的COD和大部分SS。预沉调节池在原有调节池的基础上改造。生活污水经格栅后进入稀释水集水池,然后由泵提升到调节池,与生产污水混合一起进入水解酸化池。该池由原兼氧池改造,可将污水中难降解有机物转化为易降解有机物。经水解后出水流入高负荷接触氧化池(2座平行,由原高负荷曝气池改造),随后污水流入低负荷接触氧化池(两座平行,由原低负荷曝气池改造),经氧化处理的污水注入改造后的沉淀池,为了保证COD达标排放,沉淀出水进行气浮处理,沉淀池和气浮池均由原低负荷沉淀池改造。
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