
广州原料化工废水处理方案
广州某公司是一家大型化工企业。该公司主要是生产一种重要的基本有机化工原料顺酐产品。生产过程中会使用到邻苯二甲酸二丁脂(DBP),会产生一定量的废水,主要来自顺酐生产线水洗废水,包括溶剂再生工段水洗废水和结片包装车间的水洗水;除此之外,还有精制焦油产生的废液、员工生活污水、初期雨水以及检修污水。废水中含有大量的有机物,其废水的主要特点是:有机物浓度高、水量水质变化大、缺乏营养物质等特点。该废水若不经处理直接外排,将会带来严重的污染。
根据该公司规划,预计项目主要废水排放量及成分如下:
分类 | 组分 | 质量含量wt% | 常压沸点/°C | 备注 |
冲洗水: 0.017m3/h | 水 | 83.7 | - | |
有机物 | 10.9 | - | ||
清洗液 | 5.4 | - | ||
顺酐生产 废水: 12m3/h | 水 | 97.5 | 99.8 | |
丙烯酸 | 0.1 | 141 | ||
正丁醇 | 0.1 | 117.7 | 与水共沸,共沸温度92.7 °C,共沸比57.5:42.5 | |
马来酸 | 1.2 | 275 | ||
富马酸 | 0.3 | 355.5 | ||
邻苯二甲酸 | 0.4 | 230 | ||
DBP | 0.1 | 340 | ||
有机物 | 0.3 | - | ||
精制焦油: 0.073m3/h | 顺杆 | 75 | - | |
焦油 | 25 | - |
此外还有生活污水0.5m3/h,初期雨水0.3m3/h,检修污水0.2m3/h,合计13.09m3/h。
该公司在生产经营的同时,对环境保护十分重视,计划投资建设一座污水处理系统,经处理后废水COD达到700ppm以下,电导率降1500μS/cm。项目拟设计处理规模为13.017m3/h。本工程主要采用“预处理+复合UASB+接触氧化”处理工艺,该工艺具有处理效率高、投资低、运行费用低、运行稳定、有沼气产生等优点,可确保出水稳定,长期达到排放标准。
根据上述情况,我司对该项目提供工程治理设计方案。本污水治理工程包括设计、土建施工、设备安装以及工程调试等全部内容。
1.设计废水水量
根据建设单位的要求,结合贵司生产工艺连续的特点,污水处理站综合处理能力为320T/D,运行时间按24h/d设计。
2.废水进水水质
根据该单位提供的生产工艺分析,废水主要来自于顺酐生产线的水洗废水,分为顺杆生产废水和水洗废水,主要包括溶剂再生工段水洗废水和结片包装车间的水洗水等,废水中含有大量有机物、色度、油类等。除此之外,还有精制焦油产生的废液、员工生活污水、初期雨水以及检修污水。
由上表可知,废水的COD平均浓度为:27550mg/L,考虑到生产波动和事故水排放时预留处理空间,按COD为28000mg/L设计。
根据甲方提供的数据、以及漓源环保的化工废水处理工程经验,考虑工程投产后生产量的波动及运行需要,本工程设计原水水质指标如下表1:
表3:进水水量水质指标
污染指标 | 水量(T/d) | pH值 | CODcr(mg/l) | BOD5(mg/l) | SS(mg/l) | 石油类(mg/l) | |
生产废水 | 顺杆生产废水 | 290 | 1.5-2 | 28000 | 8400 | 500 | 1000 |
冲洗水 | 5 | 12.8 | 10000 | 4900 | 195 | - | |
检修污水 | 5 | 6-9 | 3000 | - | - | - | |
生活污水 | 12 | 6-9 | 500 | 260 | 400 | - | |
初期污水 | 8 | 6-9 | 500 | - | - | - | |
合计 | 320 | - | 25610 | 8000 | - | - |
注:精制焦油废液委外处理。
根据以上资料计算,每天需处理的COD总量实际为:8195kg。
根据业主要求规划,废水经处理后出水的排放标准执行以下标准:
具体设计出水水质如下:
CODcr:700mg/L
pH: 6~9
电导率:1500μS/cm
(注:其余指标在贵单位给我方的资料上未标明,但根据贵单位的废水特性,若COD合格,其余指标均应达标)
根据该项目的现状和我司大量实验的结果,我司提出如下建议和设计思路。
(1)本项目处理的难点就在于废水高浓度的有机含量,相对分子量大,成分相对较稳定,且含有毒害物质,难以生化降解,需要经过预处理才可以进入生化系统。
(2)采用“隔油+生化”工艺,通过隔油,废水中含有大量的油类物质可以得到有效去除,剩下的再通过生化去除,经过隔油后也可以降低原水COD含量,保证出水可以达到排放标准。
(3)生产废水呈酸性,pH值约为2,可采用前置预处理方法将其反应至中性并去除废水中部分有机物。降低中和反应需要添加酸碱药剂的成本。微电解还可降低进入反应器的有毒物质,改善污水可生化性,并缓解水质波动大的问题,保证UASB反应器能长期稳定运行。
(4)采用混凝沉淀的方法对废水进行预处理,可有效去除胶体有机物,对废水中97%的浊度物质可以去除。
(5)生化厌氧段主要采用复合型UASB厌氧工艺,较传统UASB厌氧有更好的污泥截留作用,提高污泥浓度,增加生物处理效率。厌氧结合接触氧化的生化处理工艺,使得工程投资和运行成本比纯物化工艺低,安全性和稳定性更高。
初期雨水收集到集水池1,在集水池1中均衡水质水量后油提升泵泵入混凝反应池;生活污水收集到集水池2,在集水池2中均衡水质水量后油提升泵泵入厌氧调节池。
生产废水首先由厂方收集经厂方安装水泵提升到隔油调节池,经过隔油后,去除废水中大量焦油,部分悬浮物通过粘附在油脂上一并去除,同时进行均衡水质水量。
废水经隔油调节池处理后由提升泵泵入pH调整池,调节pH至适宜进入微电解反应池后自流进入反应池。在微电解反应池,去除废水中部分有机物,改善废水的生化性能,同时中和废水中酸性物质;废水经催化氧化反应后自流入混凝反应池,对废水进行中和后加入絮凝剂絮凝反应后流至初沉池沉淀分离,进一步去除废水中脂类、油类,废水经初沉池处理后自流入厌氧调节池。
在厌氧调节池中对废水进行温度、pH等进行调节,并投加营养盐,使废水水质达到厌氧污泥反应床要求的各个条件,通过提升泵提升至厌氧反应器,废水在厌氧反应器中与厌氧颗粒污泥得以充分接触,经三相分离器分离后的厌氧消化液排入流量精密分配器。
在分配器中,对废水进行分流,含有厌氧系统污泥的废水分流至厌氧调节池,并回流至UASB内部系统,另一部分废水精密计量并排至多级接触氧化池进行好氧生化处理。
生物接触氧化工艺是目前污水处理中应用的处理方法,生物接触氧化法在运行初期,少量的细菌附着于填料表面,由于细菌的繁殖逐渐形成很薄生物膜。在溶解氧和食物都充足的条件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐渐增厚。溶解氧和污水中的有机物凭借扩散作用,为微生物所利用。但当生物膜达到一定厚度时,氧已经无法向生物膜内层扩散,好氧菌死亡,而兼性细菌、厌氧菌在内层繁殖,形成厌氧层,利用死亡的好氧菌为基质,并在此基础上不断发展厌氧菌。经过一段时间后在数量上开始下降,加上代谢气体产物的逸出,使内层生物膜大块脱落。在生物膜已脱落的填料表面上,新的生物膜又重新发展起来。在接触氧化池内,由于填料表面积较大,所以生物膜发展的每一个阶段都是同时存在的,使去除有机物的能力稳定在一定的水平上。生物膜在池内呈立体结构,对保持稳定的处理能力有利。由于微生物的作用污水中的污染物得以去除。
接触氧化池出水自流进入终沉池,进行泥水分离,确保废水达到排放标准后排放。
初沉池、终沉池污泥排放到污泥池,由气动隔膜泵输送到压滤机进行压滤脱水。污泥压滤脱水后外运委托有资质的单位进行回收,滤液返回调节池进行处理。
采用以上工艺以及设计参数,预计出水水质如下:
表4 废水处理预计出水水质
项目 | CODcr削减变化量(kg/d) | 出水CODcr浓度(mg/l) | 去除率(%) |
隔油调节池 | 8120+50+15=8185 | 27283 | 0 |
pH调整池+Fe-C微电解池 | 6957 | 23190 | 15 |
混凝反应池+初沉池 | 5917 | 19211 | 15 |
厌氧调节池 | 5917+6=5923 | 18509 | 0 |
UASB厌氧反应池 | 1066 | 3332 | 82 |
多级接触氧化池 | 213 | 666 | 80 |
二沉池 | 213 | 666 | 0 |
出水标准 | 224 | 700 | - |