惠州高酸重质原油加工废水处理工程该公司产生的废水成分复杂,COD为3 500~4 500 mg/L、氨氮为80 mg/L、总氮为100~120 mg/L,难生物降解有机酸类占有机污染物总量的60.26%。这类含油污水乳状液油水难以分层,水中含油量大,导致污水处理场生化系统的水面易产生大量泡沫,污水回用设施运转不正常,处理效果降低,处理难度变大。排放污水中含油量超标,严重污染了环境,还造成了大量油品的损失。
惠州高酸重质原油加工废水处理工程在产生的加工污水成分复杂,污染物、无机盐和难生物降解有机酸浓度高,处理难度大。多年来,该公司污水处理设施出水需调和部分达标含油污水(COD≤30 mg/L),无法实现直接达标排放。经过改造,在原工艺的基础上增加了生物曝气滤池(RBF)、水解酸化罐和臭氧催化氧化工艺,停用原工艺中的活性炭吸附工艺,实现了达标排放或回用,增加了经济效益和环保效益。
高酸重质原油属于环烷中间基类原油,密度大、黏度大、残炭高、酸值高、乳化重、脱盐困难,加工时需要添加大量的破乳剂。
惠州高酸重质原油加工废水处理工程污水处理设施流程为:调节罐—油水分离器—涡凹气浮—溶气气浮—A/O生化池—MBR—臭氧活性炭,此工艺处理后的出水COD(二级生化MBR出水)仍为260 mg/L左右,无法达到GB 31570—2015《石油炼制工业污染物排放标准》的排放标准要求(COD≤50 mg/L),需调和部分达标含油污水(COD≤30 mg/L)才能达标排放。另外,工艺中需消耗大量的活性炭,增加了处理成本,造成了二次污染。
为解决惠州高酸重质原油加工废水处理工程污水处理设施存在的问题,本研究根据污水水质特点对污水处理设施进行了改造,在处理工艺中增加了生物曝气滤池(RBF)、水解酸化罐和臭氧催化氧化工艺,停用了原工艺中的活性炭吸附工艺,改造后的污水处理设施出水COD为40 mg/L左右,达到污水排放标准要求,解决了出水长期无法达标的现状。
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