为了保持化工废水处理系统不崩溃,须想办法抑制丝状菌一派的“逆袭”活动。那假如在平时的运营当中遇到污泥膨胀,首先要分析污泥膨胀原因,然后对症下药,才有奇效。为了便于理解,我们漓源环保承接的水性漆废水处理设备工程案例来剖析一下。
一、某水性漆厂废水处理设备工程A/O工艺污泥膨胀问题
(1)现象:
某水性漆厂废水处理设备工程A/O工艺出现污泥膨胀现象,SV30高达95%以上,出水浑浊,终导致出水SS?NH3-N超标,处理效率低。
(2)分析产生问题的根源:
首先镜检发现污泥中丝状物数量多,絮体细碎。其次进水水质波动大,温度高,但含碳污染物并不是太高,仍然在A/O设计处理范围之内,废水生化处理系统温度尚未超过40℃,判定此次污泥膨胀为丝状菌引起的污泥膨胀?
随后,分别从溶解氧?冲击负荷和进水化学条件的变化上进行逐步分析确定。
分析溶解氧数据可知,O段溶解氧大于2mg/L,A段溶解氧小于0.5mg/L,符合A/O工艺设计要求。不存在溶解氧过低引起的丝状菌过度繁殖原因;
从冲击负荷考虑,此厂排放的废水中易因蒸馏的醇类超标,直接排入废水调节池内(调节池有效容积600m3,停留时间12h)势必会引起废水生化阶段进水水质的波动;
然后再从进水化学条件变化来分析,取样分析进水中的磷含量5.96mg/L,不存在营养失调?分析进水H2S含量,高19.8mg/L,一般在10mg/L左右,稍微高于A/O设计进水指标?
后分析pH和水温的影响,pH在6~9,一般认为pH低于6时,菌胶团生长受到限制,而丝状菌繁殖处于优势?温度低于5℃或高于35℃易引起丝状菌过度生长?
此化工废水处理厂随着产量的提高,废水的温度也提高,O段的温度在37℃左右,A段更高,这种条件不利于菌胶团的生长,而丝状菌对于恶劣环境有较强的适应性,产生了过度繁殖,终导致了污泥膨胀?
(3)根据产生问题的原因对症下药:
由于此次膨胀为丝状菌污泥膨胀,根据产生诱因与性质采取相应的措施加以消除。
首先将进水温度降低,保证生化段低于35℃。
投药处理,杀灭丝状菌的药剂有氯?臭氧?过氧化氢等。有效氯为10~20mg/L时,就能够有效杀灭球衣菌,贝代硫菌高于20mg/L时,会对絮体的形成产生不利,利用现有的循环水含氯杀菌剂进行投加,根据生化段有效容积3800m3 计,应投加杀菌剂38~76kg,连续试验两次分析SV30仍在95%左右。
改善?提高活性污泥的絮凝性,在曝气池的入口处投加高分子絮凝剂聚丙烯酰胺(PAM),效果不太明显。
加大系统排泥量,MLSS由5000mg/L左右逐步降低至3000mg/L左右,MLVSS由3000mg/L逐步降低至1800mg/L左右,虽然SV30相应也有所下降,约70%左右,但SVI也在230mL/g以上,故膨胀问题并没有解决,很难在短时间内通过生化条件的调整来改善。
接种新泥,改善生化系统中菌群结构。经过一段时间的排泥后,当MLSS降低至1000mg/L,又投加了新的活性污泥,经过一周的调整后,系统逐渐趋于正常。
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