中山化工厂以生产电子化学材料产品为主,该公司拟对生产装置进行技术改造,改造后其排放废水主要污染因子类型、特征和数量与生产现状比较均发生了较大变化。为确保废水达标排放,本着环保“三同时”的原则,公司拟配套进行化工废水处理装置扩建改造,以满足主体工程改造的需要。受公司委托,漓源环保为其制定了化工废水处理方案,以下为具体工艺说明。
各厂所排高浓度(COD)有机废水,经厂区管网汇入到原集水池,再经原平流式隔油池隔除浮油和其它比重(<1)较小且难溶于水的杂质(如活性炭粉末等)。废水经隔油后进入到原吸水池,同时进行水质、水量初步调节。调节后的废水经提升泵送至新建预沉池,在预沉池中加入高效凝聚剂PAC进行化学混凝,除去大部分包括脂类物质在内的难溶于水的细小悬浮物,预计COD去除5%,出水COD削减至35490mg/L。斜板(管)沉淀池具有生产能力大、处理效率高、停留时间短、占地面积小等特点,考虑工厂现有可供技改利用的场地有限,本设计选用斜板沉淀池作为预沉池,其表面处理负荷0.31m3/m2.h。
为稳定厌氧处理负荷,进一步调节废水水质、水量,同时方便调节废水氮磷比,因此在此化工废水处理方案中设计新建厌氧调节池一个,设计废水停留时间16小时。
考虑到处理的有机废水具有高浓度(COD)的特性,在此化工厂废水处理方案中设计采用厌氧-好氧二段处理法,一阶段采用厌氧消化工艺,二阶段采用好氧生化处理。
对于高浓度的有机废水采用厌氧消化工艺具有以下优点:
①可以直接处理基质浓度很高的废水,运行负荷高;
②与好氧生化法对比,所需的氮、磷营养物较少,且不需充氧,故耗电也少;
③由于微生物代谢合成的污泥比好氧生化法少,达到一步消化,故可降低污泥处理费用;
④与好氧生化法比,可以在较高温度条件下运行。当利用高温消化时,其处理效率会大大提高。
废水经厌氧工艺直接处理后,预计COD消减率93%,将COD浓度降至2500mg/L,仍然较高,仍需采用好氧生化处理,以确保废水达标排放。
化工废水处理浓度高,需要更有经验的环保公司来处理,漓源环保12年工程经验,确保污水排放达标!
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